西北油田完井测试管理中心实施“一井一策”强化提质增效

8月17日,西北油田完井测试管理中心在顺北隆1井推广修复气密油管的应用,单井节约投资147.29万元,预计今年可以推广使用5井次,仅此一项就可以节约资金699.21万元。

今年以来,完井测试管理中心加大企业提质增效的力度,坚持“科学测试,高效完井,优质服务”的理念,采取“外部价+管理费”的模式进行结算。在“事前、事中、事后”全过程控制成本,营造过“紧日子”的氛围,全面提升全员成本控制与指标意识,确保各项资金不超计划。积极建言献策,做到完井方案“一井一策”,预测产量低的井,提前做好评价,改进型酸压的钻井直接进行酸压作业;推广新工艺,缩短完井周期,大力推广刮完一体化工具,推广漏失井井筒作业期间补盐水,减少替盐水时间;优化完井测试,提高作业效率,录取合格油气水资料,及时送样,尽早确认产液性质;及时安排录取压力资料,取得可应用油藏解释的资料。

同时,使用高压水射流清洗工艺进行推油及内外壁清洗,共计清洗盘活9510根,节省新油管采购成本1,426.5万元;并对油管卸下完好接箍重复利用,对螺纹损坏的接箍,通过一系列工艺修复,共计盘活废旧接箍4502个,节省旧油管修复成本95.4万元。研发出油管护丝清洗机,解决了人工清洗效率低、效果差的问题,提高护丝重复利用率,今年以来共计清洗护丝93269副,节省新护丝采购成本93万元。

今年五月完井测试管理中心在雅东1-3井系统测试期间,通过配置高压力级别分离器和制定回收方案,实现天然气进管网回收,该井平均日产气5.35万方,测试21天,总共回收天然气112.35万方,按照每立方米0.65元计算,实现增效73万元。

为了提高完井测试的效率,加大应急储罐应用现场储液力度,让顺北隆1、顺北71X、顺北5-6、星火6井的平均单井完井时效提高48小时;采取对漏失井提前进行物资配送的措施,目前完成物资提前配送15井次,平均单井提高时效24小时。

2020年对高压井试油期间,该中心还专门制定出“先算账、减配置、降停待、快评价”4项投资控制措施,平均单井降低投资费用12.04万元,单井平均周期降低5.8天。(供稿:西北油田完井测试管理中心邵洪涛付阔)

发布于 2024-12-07
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